模具構造的改良
(1)①針對問題改良注水系統。設計了湯是公開賽湯路,因此,圖2顯示內事件的前模尺寸小,金屬液在瞬間發生沖突前模霧狀,前模壁附著,此后進入了金屬液和它融合了冷豆和冷間隔離,不能形成缺陷,表面質量下降。金屬液流動填充的過程中,沿著鑄造的長一端填充和救援堵住蓄水池,全體副模具的排氣產生影響,而且末端設置救援艙和排氣槽,因此,金屬液被籠罩在空氣中,未能有效排氣氣孔、收縮形成孔,鑄造質量的影響。
如圖3所示,經過改良的模具結構把原來的開放跑者改為采用式的細長的跑者。將金屬液引入腔,在單方設計出寬度較窄的腔,在充滿金屬液的時候,需要承受壓力和速度。為了使鑄造的外觀和內部質量更加穩定,在可動型較長的一側腔的末端增設了救援槽和沖氣槽。像這樣,溢出槽可以收集腔內的冷金屬和涂料,還能加強死角金屬液的流動,排氣槽可以順暢地排出腔內的氣流,帶動金屬液的填充。經過改良,鑄造的末端填充得到了很大的幫助,鑄造表面的質量明顯地提高,氣孔和抬頭紋現象幾乎得到了解決。
(2)對于問題②改良核心刪除機構。原來的設計模具的結構是根據拉斯的位置而受到限制,3個內芯只能作為各自獨立的斜推棒押出機構來設計。由于定位銷的定位和推擊桿的突出,發生了定位不確定的現象。金屬液被冷卻后,提出需要內核芯稱之為力很大,推到離型同時進行的情況下,芯提出橫向力,推軸承和內核軸承摩擦力,端面磨損較大,推軸承受到力變形或折斷,結構不穩定。同時,由于無法信賴兩個單獨推高桿內的吸引核定位,鑄件較長的一端處的形狀、形狀孔的位置也會不穩定。
改良的模具在考慮了注水系統的改良的同時,還在一定的位置前,將2個單獨的斜棒內芯改變為一個一體斜棒內芯,在圖6中示出。
到底型內吸內核采用了后,搖滾力量很大,吸入內核的那邊,鑄造的形狀誤差確定幾乎被消除,核心位置的不穩定性和推軸承的磨損,很容易折斷,問題被解決模具結構的穩定性得到了提高。另一方面,圖7中所示,將鑄造的另一端的一個單獨的內部吸引核、吸引核的機構轉換為芯軸和頂出機制同步擠出的方案。
沒有具體的核心過程,金型閉上后,金屬液的充填完成,鑄造成形被冷卻,型會議,押出機構上下天板導軌,按向上移動,使內核軸承動模塊的斜孔內滑動,使內核軸承和押出方向角度a,因此押出距離h,內核沒有距離l = h×tanα。在推出的同時,固定核心桿的滑壘也在水平方向具有移動量s = h×tanα,在推出機構推出鑄造時,核心中設置的核心逐漸從該鑄造槽脫離,從而完成了核心刪除過程。經過以上的改良,模具結構更加合理,擠出、離型和定位更可靠,實用性更強,效果更好。
(3)對于問題③向中子追加冷卻水管。鑄造的外觀是u型的框架內,肉厚不均勻,比較厚,長時間比較短賬簿上,u型框架的底壁厚也,所以ダイカスト中鑄造凝固冷卻不均勻,速度不均勻,鑄造脫模后變形,不能實現鑄造的尺寸精度。特別是,由于模具工作了一段時間之后,模具的溫度上升過多,為了保證鑄造的質量,只能采用通過噴霧降低溫度的方法,因此生產效率降低,同時成本也增加了。隨著模具繼續高溫,模具表面出現裂痕,導致模具的壽命縮短。
為了獲得合理的溫度分布,在鑄腔內形成循環水流冷卻系統,使鑄型具有均勻的溫度場。模具的冷卻水路設置在可動型溫度較高的腔領域。如圖9a所示,冷卻水管道的集水口安裝在動模型的芯溫度最高,且熱量最高的導入式流水口,在進入u型框的較短部分后,沿著u型框的底部,u型框的較長一側排出水。自來水的孔徑φ10~ 12mm,從腔的底部約15mm,如圖9 (b)所示。循環式冷卻水路,循環水直接招聘前模底部沿著降溫,使冷卻速度快,效率高,控制方便的特點,模具溫度的平衡,鑄造成形質量大幅改善,提高鑄造質量的穩定性,防止溫度過高導致型啃咬,延長了模具壽命。
壓鑄件 模具壽命 模具結構